把原来的气箱式脉冲除尘器改为行喷吹,去掉原来的脉冲阀和喷吹管,增加气包,在气包上安装1.5″的直角 脉冲阀,更换喷吹管,并且在每个配吹口下面增加引流管,袋笼上部增加文丘里管,控制气流喷射方向,防止气流扩散。使原来的每个除尘单元2个脉冲阀整个空间的喷吹变成8个脉冲阀,每个喷吹孔对应一条滤袋的点对点喷吹。同时在原储气罐前增加气源处理元器件,包含过滤、调压装置。把原0.6MPa的清灰气源,变成洁净的无油、无水和其它杂质的约0.3MPa的清灰气源,这样既保证了*的清灰效果,避免了压缩空气油、水喷人滤袋造成糊袋现象,又节约了用气量。脉冲阀和气包、脉冲阀和喷吹管的连接均采用穿壁连接器,在原气箱脉冲箱体端部现场开孔,把新增的端部孔板根据喷吹管高度现场密封焊在开孔部位,然后用穿壁连接器把脉冲阀出气管与喷吹管连接在一起,这样提高了安装精度,减少了现场工作量,缩短了工期。更换脉冲控制仪,在系统中增加压差变送器,把工况信号反馈到除尘设备脉冲控制仪内部,使喷吹方式既能定时清灰,又能根据反馈信号定阻清灰。清灰时提升阀的工作状态仍按原方案设计,既能离线又能在线。增加温度传感变送器,能够对异常工况温度警报。喷吹系统的改造是 改造工程的重点,因为好滤料没有优越的清灰方式也很难达到降低阻力的要求。这点可以在系统起始调试判断,普通滤料和高质量滤料在空载试车时系统阻力相差很小。造成系统阻力差异大的原因很大程度上是 滤袋清灰效果不好,或清灰间隔时间太长。http://www.btsanyang.com